只是简单地调整一下储气罐的数量,增加一个变频器,缩短0.5秒的启动时间……这一措施看起来没啥“大花头”,也许很多企业都没有注意到,不过宁帅公司却从这细节中得到了很大的好处。
连续三年来,宁帅公司通过不断地改进生产环节中的细微之处,使工业增加值以10%以上的速度不断上升,而万元增加值的能耗水平却以6%左右的速度持续降低。“公司里新一轮的技术改造已经开始启动,目前已经有一些新设备陆续运抵厂区,开始安装并投入生产。等整个技术改造全部完成之后,节能降耗能力将一下突破10%。”公司技术副总陈俊杰表示。
作为大型的汽车配件生产企业,每年宁帅公司生产的配件数量都达到60万件以上,而其中做出“贡献”最大的生产设备属于压铸机。陈俊杰提到,多数时间里,压铸机负载的实际耗油量均小于油泵的供油量,这些溢流部分不仅未做任何有用功,而且造成了液压油发热,既耗能又有害。
经过几个技术人员的共同研究,决定通过引进变频器,根据当前的压力需要来调节油泵转速,从而达到节能降耗的目的。
“当时,公司压铸机的总功率大概是900千瓦左右,安装变频器的话需要投入大约46万元,但是这个项目实行之后,有效解决了压铸机处于卸载状态时那1/3闲置时间内的能耗问题,按其85%的效率计算,每台变频器可节电约25%,也就是说,每年可以节省用电120KWh,一年下来,压铸机的运行费用就可以节省120万元左右。”陈俊杰提到。
在变频器改进成功,尝到了甜头之后,公司董事长吴建平更加重视对生产细节的改进,先后进行了“熔铝炉更换”、“废油回收,增加脱色净油机”、“多轴钻床替代多台钻床设备”等四个大型的改造方案。
并且公司还根据一线操作人员的建议,实施了包括变电动打磨机为气动打磨机、优化单片检与组片打磨工序等27个小的工序流程,不仅在很大程度上提高了产品的一次性合格率,并且大幅度地节省了水、机械油、电等耗材。
经过一些列生产环节中的小改进,宁帅投入100多万元,却可以产生250多万元的经济效益,并且每年可以节省电9.8KWh,标煤372吨,还可以多出123吨铝锭,起到了小投资还来高效益的成果。



